DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/2317
Title: Gestão da manutenção: ferramenta de lubrificação para redução de custos e maior confiabilidade
Other Titles: Maintenance management: lubrication tool for cost reduction and greater reliability
Authors: Figueiredo, Lincoln Henschel
metadata.dc.contributor.advisor1: Kieling, Antônio Claudio
Keywords: Manutenção;Confiabilidade;Lubrificação;Maintenance;Reliability;Lubrication
Issue Date: 7-Dec-2017
Publisher: Universidade do Estado do Amazonas
metadata.dc.description.resumo: A alta competitividade presente no mundo corporativo necessita que os processos internos sejam aperfeiçoados de forma continua. O processo de melhoria contínua e excelência operacional é comum em grandes corporações, que buscam formas de otimização dos recursos a fim de reduzir custos e aumentar a receita. Como qualquer outro departamento, a manutenção industrial também deve buscar oportunidades com evolução na confiabilidade e eficiência. Neste contexto, a aplicação de metodologias de melhoria contínua, oferecem ferramentas para identificação de oportunidades, correção de desvios e padronização de resultados. Fez-se um estudo em cima do histórico de falhas de lubrificação em uma empresa de bebidas do Polo Industrial de Manaus e criou-se ferramentas para atuar nos problemas encontrados e assim reduzindo as falhas de lubrificação recorrentes nas paradas de processo produtivo, através da aplicação de manutenção preventiva de lubrificação, apresentado como Toolkit de Lubrificação no presente trabalho. Foi utilizado o método indutivo pelo qual criou-se um procedimento de lubrificação (Toolkit) onde é descrito passo a passo como deve ser feito em cada ponto da máquina a lubrificação. O trabalho tem como objetivo reduzir as falhas de lubrificação e trazer a excelência na manutenção realizada pela operação, buscando confiabilidade e melhoria contínua no MTBF. O resultado obtido nos mostra que, em uma cervejaria onde se trabalhava com um MTBF até janeiro de 2016 de 177 horas em média, passou-se a trabalhar no ano de 2017 com um MTBF médio de 363 horas, vindo assim consequentemente resultados expressivos na eficiência das linhas de produção, com um aumento de 20% no acumulado de janeiro de 2016 até março de 2017, além da redução com custos de manutenção, onde em 2015 gastou-se uma receita de 3.6 milhões de reais, passou em 2016 (onde começou a implantação do Toolkit de lubrificação) para 3 milhões de reais e sucessivamente em 2017 para 2.7 milhões de reais.
Abstract: The high competitiveness present in the corporate world requires that the internal processes are perfected continuously. The process of continuous improvement and operational excellence is common in large corporations looking for ways to optimize resources to reduce costs and increase revenues. Like any other department, industrial maintenance should also seek opportunities with evolution in reliability and efficiency. In this context, the application of continuous improvement methodologies, offer tools for identifying opportunities, correcting deviations and standardizing results. A study was made of the history of lubrication failures in a beverage company of the Polo Industrial of Manaus and tools were created to deal with the problems encountered and thus reducing recurrent lubrication failures in the production process stops, through the application of preventive maintenance of lubrication, presented as Lubrication Toolkit in the present work. It was used the inductive method by which a lubrication procedure was created (Toolkit) where it is described step by step how the lubrication should be done at each point of the machine. The work aims to reduce lubrication failures and bring excellence in maintenance performed by the operation, seeking reliability and continuous improvement in the MTBF. The result obtained shows that, in a brewery where an MTBF worked until January 2016 of 177 hours on average, it was started in the year 2017 with an average MTBF of 363 hours, thus resulting in significant efficiency of production lines, with a 20% increase in the accumulated from January 2016 to March 2017, in addition to the reduction with maintenance costs, where in 2015 a revenue of 3.6 million was spent, in 2016 (where it began the implementation of the Lubrication Toolkit) to 3 million and successively in 2017 to 2.7 million.
URI: http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/2317
Appears in Collections:EST - Trabalho de Conclusão de Curso Graduação



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons